000 | 02904nam0a22002770i04500 | ||
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001 | UTC-113513 | ||
005 | 20240326112729.0 | ||
008 | 240325s2016####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aMAESTRIA 621 A294di | ||
100 | _aAimacaña Sánchez, Emilia Daniela | ||
245 |
_aDiagnóstico del proceso de calentamiento en distribuidores de asfalto modelo rosco y su relación con la eficiencia térmica durante el año 2015. Propuesta de un sistema de intercambio térmico para el calentamiento de asfalto. _cEmilia Daniela Aimacaña Sánchez. _bUniversidad Técnica de Cotopaxi ; _c2016 |
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300 |
_a122 páginas. ; _c30 cm. |
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336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
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337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
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338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
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500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aMaestría (Gestión de energías); Torres, Enrique, Dir. | ||
505 | _a1. Aspectos generales del proceso de intercambio térmico en los sistemas de calentamiento en distribuidores de asfalto. 2. Calor absorbido por el asfalto. 3. Diseño de intercambiadores de calor. | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aEl consumo de diésel por parte del quemador asociado con la falta de control de los principales parámetros operacionales del proceso de calentamiento en distribuidores de asfalto modelo Rosco genera una baja eficiencia térmica del proceso llevando a la propuesta de un nuevo intercambiador térmico. Se realizaron mediciones de los parámetros de temperatura, tiempo de calentamiento de asfalto y consumo de diésel por parte del quemador, mediante instrumentación; con el propósito de determinar la eficiencia térmica y establecer un procedimiento de cálculo que permita la evaluación del proceso y la implementación de un nuevo sistema de intercambio térmico. La evaluación del intercambiador actual con relación al propuesto muestran que las pérdidas de calor por los gases producto de la combustión llega a 275,5 KW a diferencia del sistema propuesto que alcanza hasta 96,98 KW, representando una disminución de pérdidas en un 65%, el consumo de combustible por parte del quemador en el sistema actual es de 7,763x10-3 kg/s(70 litros) y bajó a 3,928×10-3 kg/s (20 litros) con el sistema propuesto generando un ahorro del 50%, la eficiencia en el sistema actual es de 13,03% y para el sistema propuesto es de 40,98%, el costo total de la inversión es de 275,95 USD; el ahorro por concepto de consumo de combustible es de 13,38 USD por día de trabajo, lo que determina que el tiempo de recuperación de la inversión es de dos meses y medio. | ||
526 | _aPosgrados ; | ||
526 | _aEspecialidad de Gestión Energética, | ||
650 |
_aINTERCAMBIADOR DE CALOR _aEFICIENCIA TÉRMICA _aCONSUMO DE DIÉSEL. |
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856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6185 _yDocumento |
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942 |
_2ddc _cTES _n0 |
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999 |
_c17899 _d17899 |