000 | 03085nam0a22003130i04500 | ||
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001 | UTC-121928 | ||
005 | 20240326112751.0 | ||
008 | 240325s2021####ec#####grm####00####spa#d | ||
082 | _aPROYECTO 670 F175ds | ||
100 | _aFajardo Pinto, Jordy Leonardo | ||
245 |
_a“Diseño de un sistema de planificación y control en la fábrica Induce del Ecuador para la gestión eficiente de la producción”. _cJordy Leonardo Fajardo Pinto, Joselin Meliza Ocaña Peñaloza. |
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264 | _aEcuador : | ||
264 |
_aLatacunga : _bUniversidad Técnica de Cotopaxi : _c2021 |
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300 |
_a65 páginas. ; _c30 cm. |
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336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
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337 |
_ano mediado _bn _2damedia |
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338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
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500 | _aIncluye CD-Rom anexos | ||
502 | _aProyecto (Ingeniería Industrial); Ulloa, Medardo ; Dir. | ||
505 | _a1. Identificación de los procesos de trabajo. 2. Área de materia prima. 3. Guillotina y matricería. 4. Área de prensas. 5. Área de ensamble. 6. Horno. 7. Diseño y mecanizado. 8. Control de calidad. 9. Embalaje. 10. Embarque. 11. Proceso de elaboración. | ||
506 | _aLos proyectos de investigación de grado son de uso exclusivo para la sala de lectura | ||
520 | _aLa presente investigación se encuentra enfocada en distintos problemas que han surgido en la actualidad dentro de la Fábrica Induce del Ecuador y sus procesos productivos, siendo el principal la falta de un sistema de planificación el que produce una gestión ineficiente en la producción. El objetivo principal es el desarrollo de un sistema de planificación y control con base al estudio de tiempos y movimientos elaborado con las actividades de fabricación de contenedores, calculando los índices de productividad actuales, dicha información se reflejará en una hoja de cálculo automatizado, de esta forma se alcanzará una gestión eficiente en la producción. Para alcanzar estos objetivos se aplicará un tipo de investigación descriptiva ya que la información se basa en datos existentes de la empresa, el método inductivo nos permitirá alcanzar resultados generales a partir de premisas particulares, apoyándonos en la elaboración de diagramas, Layout, Análisis de tiempos y redistribución de la planta. El sistema de mejora propuesto nos muestra que el nivel de eficiencia se ha incrementado de 86,17% a un 96,81% reduciendo así los tiempos improductivos a un 3,79% sin la necesidad de incrementar la capacidad disponible de la planta. Finalmente, se comprueba la veracidad de los datos obtenidos del sistema, mediante una simulación realizada en la plataforma ProModel demostrando que la propuesta del sistema de planificación y control de la producción es efectiva. | ||
526 | _aFacultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas ; | ||
526 | _aCarrera de Ingeniería Industrial, | ||
650 |
_aPLANIFICACIÓN _aCONTROL _aEFICIENCIA _aTIEMPOS IMPRODUCTIVOS. |
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700 | _aOcaña Peñaloza, Joselin Meliza | ||
856 |
_uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/8338/1/PI-001862.pdf _yDocumento |
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942 |
_2ddc _cTES _n0 |
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999 |
_c19504 _d19504 |